2016.06- 至今
貴州遠(yuǎn)御新能源科技有限公司生產(chǎn)總監(jiān)
職責(zé)業(yè)績:
負(fù)責(zé)審核推行生產(chǎn)計(jì)劃,建立和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng),合理分配人員和物料、設(shè)備調(diào)控,控制加工成本、確保質(zhì)量、提高效率,檢查現(xiàn)場6S,維護(hù)安全生產(chǎn),監(jiān)督生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行情況、考核員工的工作效率和素養(yǎng)。顯著創(chuàng)新改善如下:
? SPI、AOI由以前的1機(jī)1人改成1人多機(jī)(4機(jī)1人)節(jié)省人力,由原來4條線2個(gè)班16人,減少至4人。
? 使用I模式生產(chǎn),提升生產(chǎn)效率30%。
? 貼片夾具改成拖拉式生產(chǎn),單拼印刷,雙拼貼片,提升印刷良率,提高生產(chǎn)效率10%。
? 改善操作員批量接料和沒規(guī)律接料的動(dòng)作,改成根據(jù)每個(gè)機(jī)型物料的用量和貼片效率鎖定換料順序及時(shí)間,做到有規(guī)律接料,杜絕卡料、待料等問題,節(jié)省人力,降低錯(cuò)料風(fēng)險(xiǎn)。
? 把品質(zhì)負(fù)責(zé)的QC劃分到生產(chǎn)部負(fù)責(zé),QC和FQC雙重檢驗(yàn)改成QC全測FQC抽檢,實(shí)行部門分開責(zé)任分開,品質(zhì)部FQC抽檢不合格批退生產(chǎn)部QC返工,并進(jìn)行KPI考核,品質(zhì)合格率由原來的90%提升到99.6%,客戶合格率提升到99.9%。